億通達——蒸汽節能專家
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新聞資訊日前,由煙(yān)台億通達設(shè)計並指導安裝的某紙業(yè)蒸(zhēng)汽餘熱節能係(xì)統,已成功運行將近(jìn)半年(nián),業主方已收回全部項目投資。
18年10月份,由煙台億通達設計的某紙業3條特種紙生產線的蒸汽餘熱(rè)節能改造項目,施工並調試完畢正常運行。
圖1:設備應用實景
改造後(hòu)運行伊始,就(jiù)由第三方測評機構進行了節能檢測,以3號生產線為例,改造前蒸汽用量(liàng)2.8噸/小時,改造後蒸汽用量為2.3噸/小時,1小時節省0.5噸蒸汽,節能比例高達17.9%,同時烘缸(gāng)排(pái)水更快,完(wán)全滿(mǎn)足工藝(yì)要求,實現“節能與換(huàn)熱並舉”的合理化效果(guǒ)。
圖2:改造前的蒸汽流量
圖3:改造後的蒸汽流量
蒸汽(qì)餘熱係統的節能是指對蒸汽換(huàn)熱後的高溫水汽混合物的餘熱回收,目前較(jiào)常見的節能方式隻能將高溫水進行(háng)回收,但仍有乏汽排空(kōng)現象;該部分乏(fá)汽由兩塊組成(chéng),1、疏水閥的(de)漏汽,普遍漏氣率在3%-5%;2、高溫凝結水的閃蒸汽(qì),高溫水每降低1度可產生0.15%的閃蒸量。一般來說,蒸(zhēng)汽係統的餘熱(rè)全部回收利用,可降低蒸汽能耗10%-30%!
圖4:凝結水回收(shōu)點乏汽排空現象1
圖5:凝(níng)結水回收點乏(fá)汽排空現象2
億(yì)通達的餘熱回收方式是將高(gāo)溫水汽混合物進(jìn)行水汽分離(lí),乏汽通過多種技(jì)術手段升溫升壓後重新打回生產線,剩餘的高溫水可用於工藝用水(shuǐ)、物料預熱、廠區供暖等。乏汽全部提取再(zài)利用(yòng),降低生產單耗,完全消(xiāo)除“白(bái)煙現象”,回水側降壓處理,整條生產線排水通暢,可(kě)實現“生產設備有效換熱,蒸汽係統極致(zhì)節能”的理想狀態!
圖6:改造前後對比照(zhào)片(piàn)
煙台億通達十年專注蒸汽節能,堅持自(zì)主創新(xīn)之路,不斷(duàn)攻(gōng)克難關,率領工業蒸汽節能新技術(shù),開發形成了一係列填補技(jì)術空白(bái)的原創性(xìng)節(jiē)能產品,為近千家客戶提供“換(huàn)熱(rè)有效&極(jí)致節能”的蒸汽係統節能方案。